湖北某化學纖維制造有限公司,主要生產、推廣并銷售差別化化學纖維、硫酸鈉及相關產品,并提供相關服務,年產黏膠短纖維7萬噸和元明粉1.2萬噸。
該企業(yè)在用能方面主要有以下幾個痛點:
1、能耗的統(tǒng)計還停留在人工抄報層面,工作效率低,統(tǒng)計數據的及時性和準確性得不到有效保障,企業(yè)管理者難以及時準確的掌握實際的生產及用能現狀;
2、針對重點電氣設備、工藝設備(空冷機、高速離心機等)安全運行,主要通過日常的人工現場巡檢方式進行運行狀況檢查,能否及時有效的發(fā)現設備運行安全隱患,取決于巡檢人員的技術能力水平和經驗,設備安全運行問題處理的針對性和實效性得不到保證;
3、生產經營過程中產生的大量數據并沒有真正加以利用,針對單體設備的節(jié)能改造項目也很多,取得了一定的節(jié)能效率,但節(jié)能設備的投入是否發(fā)揮最大效能,無法客觀佐證,也無法為生產線的穩(wěn)定和節(jié)能降耗提供數據支撐。
針對企業(yè)在用能方面的難點、痛點,我司為該企業(yè)提供了一套先進的、可靠的、可視化的、安全的WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)。該項目于2020年11月簽訂,2021年1月正式投運,系統(tǒng)上線后,不僅提高了企業(yè)的能源管理信息化和生產精細化管理水平,同時通過現場應用研究服務及近一年的持續(xù)節(jié)能研究服務,為企業(yè)在節(jié)能降耗方面帶來了顯著的節(jié)能經濟效益。
設備運行優(yōu)化節(jié)能
電動機經濟運行
通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷中的電動機經濟運行模塊,發(fā)現廢氣回收車間制氮空壓機存在頻繁加卸載現象,每20S就會加卸載一次,空壓機頻繁加卸載造成耗電量增大,影響電機的使用壽命。經現場論證,造成該問題的主要原因是儲氣罐設計偏小導致,指導企業(yè)對壓力參數進行適當調整,在未影響企業(yè)正常生產的前提下,通過該項節(jié)能措施,為企業(yè)實現了6萬元/年的節(jié)能效益,同時降低空壓機加卸載頻率,降低了設備維護和保養(yǎng)成本。
工藝管控優(yōu)化節(jié)能
設備組合運行優(yōu)化
空冷車間有4臺排氣塔風機,功率均為160kW,平時兩用兩備,通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷中的異常開關機分析模塊,發(fā)現排氣塔風機的組合開停方式比較隨機,且組合運行負荷與實際工藝參數變化關聯性大,根據分析結論,在保證生產工藝生產的前提下,指導用戶調整組合開停策略,通過該措施實現了8萬元/年的節(jié)能效益。
同類型設備對比分析
通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷中的時比分析功能模塊,發(fā)現生化離心風機、化學品循環(huán)泵在不同時段運行負荷變化大,遠低于額定能效值,根據分析結論,建議用戶檢查設備運行情況,并定期對設備進行保養(yǎng)維護,達到歷史最優(yōu)能效值,通過該措施實現了8萬元/年的節(jié)能效益。
管理策略優(yōu)化節(jié)能
設備開停精細化管控
該企業(yè)每月會進行兩次生產換線流程(三條生產線,根據生產計劃選擇兩條生產線),但在實際生產換線流程過程中,重要設備的開停是根據人為經驗來判定。通過節(jié)能系統(tǒng)的分析診斷功能發(fā)現,重要設備重新開啟過程中,存在關聯設備空待時間長、啟停順序不合理等問題,這些都會導致生產與設備運行安全、能源消耗等受到影響,給企業(yè)安全生產、成本管控增加負擔,根據分析結論,已建議企業(yè)結合系統(tǒng)運行數據、生產流程進行合理開停,實現精細化管控,避免設備空轉浪費,通過該措施實現了5萬元/年的節(jié)能效益。
總結
該智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)在現場穩(wěn)定運行1年多,通過設備運行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個層面的節(jié)能措施,為企業(yè)帶來了28萬/年的節(jié)能經濟效益,同時通過遠程平臺為企業(yè)的節(jié)能降耗提供持續(xù)的節(jié)能服務。
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